循环流化床锅炉选型方法及常见故障原因处理办法

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

循环流化床锅炉选型方法及循环流化床锅炉常见故障原因处理办法


摘要:本文对循环流化床锅炉的实际使用效果、存在问题及其原因进行了论述分析,结合自己单 位的应用体会,对循环流化床锅炉在适应性方面进行了阐述,并提出了选择循环流化床锅炉时应注意的事项。

循环流化床锅炉正以明显的特点和优势得到越来越广泛的应用。从已投运的75t/h及以下容量的循环流化床锅炉来看,其在实际应用中有以下优点:  


(一) 锅炉效率高

循环流化床锅炉的清洁燃烧技术使得进入锅炉的固体可燃物燃烧效率达95%以上,有的甚至高达99.5%,大大减少了锅炉的固体不完全燃烧热损失,这是链条炉和抛煤机炉无法比拟的,固体不完全燃烧热损失的减小,使该型锅炉热效率一般都在85%以上,吨汽耗标煤在110kg左右,从而称之为高效节能炉型。  

(二) 运转设备少

该炉型只有三台风机及给煤机,没有过多的转动机械,较煤粉炉省去了复杂的制粉、粗细粉分离、送粉等系统,较链条炉省去了故障频繁的炉排部分,给设备的稳定连续运行创造了良好的条件。如果筑炉部分不出现故障,机械检修的任务量较其他炉型为最少。  

(三)  操作简单  运行稳定     

目前已投运的各种容量及参数的循环流化床锅炉来说,从点火启动、运行操作到压火备用和事故处理,在技术上都比较成熟,许多使用单位都积累了丰富的经验。只要保证不间断给煤、炉膛料差稳定,控制好炉膛温度,循环流化床锅炉即可在50—110%的负荷下安全稳定运行。  

(四)  循环流化床锅炉投运初期的部分缺陷已被解决  

投运初期的循环流化床锅炉主要存在漏风、点火困难、结焦、磨损等问题,经过几年的完善化研制和对运行工况的积极探索,这些问题都得到了良好的解决。如:一些厂家采用全密封的模式水冷壁结构彻底解决了漏风问题;点火方式改为床下点火后使点火成功率达100%,而且点火耗油也降低50%左右。

经过十几年的研究开发,35t/h及以下容量循环流化床锅炉的生产、运行技术已比较成熟;75t/h循环流化床锅炉在各方面的缺陷也得到了较好的解决,连续运行时数已突破4000小时,年累计运行时数将近8000小时。 


(五)循环流化床锅炉在使用中遇到的问题及原因分析 :



循环流化床锅炉投运十几年来也经历了十分艰难的历程,一些厂家过分夸大循环流化床锅炉的某些优点,使一些增设了循环流化床锅炉的单位遇到许多麻烦,主要原因是: 


1、 部分厂家在循环流化床锅炉的漏风、点火等问题未得到良好解决时就过分夸大该型锅炉的节能效果、煤种适用性极广可烧炉渣等个别优点,使一些单位安装投运后遇到漏风、点火困难、磨损严重、甚至带负荷能力差等问题。 


2、 循环流化床锅炉是一种新型锅炉,其点火燃烧方式不同于层燃炉和室燃炉,一些制造厂家是参照其他单位或国外的资料编写的使用说明书,在点火启动、运行操作技术上没有实践经验,很难给使用单位良好的技术指导,中国供热信息网了解到尤其是在点火启动、运行操作、工况调整等方面,使许多单位进行了长时间的摸索,走了不少弯路。 


3、 该炉型依然没有很好地解决磨损等问题,故障停炉多,开停车频繁,使得选择循环流化床锅炉作为主要供热设备的厂家在系统生产上受到不同程度的影响。


高温过热器的磨损及防护 


高温过热器的磨损部位在上段约800mm的范围内,分析原因主要是烟气从中心筒垂直出来,向后转弯时,因为惯性作用使大部分烟气及携带的颗粒从高温过热器上部经过,造成磨损。为此我们在高温过热器之前顶部浇注一道耐磨混凝土梁,以使烟气能适当改变方向,另外,在其可能受冲刷的直管段迎风面,加上铁铝瓷防磨护瓦,防止冲刷磨损。 


省煤器的磨损及防护 


省煤器为蛇形光管,上护不锈钢角钢,磨损部位主要在其入口靠炉前部位,磨损原因是由于烟气从低温过热器出来后转弯进省煤器,因惯性作用使省煤器入口烟气偏流所至;加上省煤器是52组,烟气流通面积小,流速快,是其磨损加剧的又一原因。了解决烟气偏流的问题,我们先在省煤器入口上方增设了布风板,使烟气尽可能垂直均匀进入省煤器,此项措施使省煤器在已盲8组的情况下,又运行一年的时间。另外,在省煤器更新时,我们将52组光管式改为36组鳍片式省煤器,在不减少水侧流通面积的情况下,增加了烟气侧的流通面积。 


旋风分离器顶部的磨损及防护 


旋风分离器顶部在九八年度大修之前,曾有四个施工单位选用多种物料配方,九次对其进行浇注修补,大多采用了加有碳化硅、棕刚玉、钢纤维等耐磨性极好的固料,一些施工单位和耐磨浇注料生产厂过高估计自己物料性能和浇注效果。大都宣称,物料浇注好后三天内可以拆模、点火开炉;个别单位竟说,24小时后即可不拆模开炉。中国供热信息网了解到但事与愿违,经过实践均出现了不同程度的踏落,即使自然养生一周,然后蒸汽烘炉三天,再点火开炉,也只运行三十余天,即被严重冲刷,甚至将280mm的耐磨浇注料顶部冲透。由此我们走了不少弯路,严重影响了冬季的蒸汽供应和系统生产。 


经过分析认为,烟气从炉膛后部烟窗出来时,经转弯进入高温旋风分离器时,由于惯性作用,高温烟气夹带的颗粒对顶部造成冲刷。为此我们认为,浇注料本身的质量固然重要,施工质量、自然养生及浇注料的初期烧结也决不能轻视。我们在敦促施工单位保证物料和施工质量的同时,尝试着增加自然养护时间和低温洪炉时间,为保证低温烧结良好,我们在旋风筒顶打浇注料时,垫一层薄钢板做防护,主要目的是在点火运行初期,使浇注料在钢板的保护下能缓慢烧结,在其烧结之前不被冲刷,待其烧结良好后,浇注料的耐磨性会比烧结前增加许多,薄钢板的炭化需要一定的时间,炭化脱落后,浇注料已有较强的抗磨能力。--内容源自网络

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